摘要:介紹了化肥廠一合車間循環水加氯系統存在的問題,通過自行設計、優化改造,在系統中增加了Y型過濾器、單向止逆閥和轉子流量計,并更換了部分材質,保證了加氯系統的正常運行。
1改造前的狀況
川化股份有限公司化肥廠一合車間循環冷卻水采用的是液氯殺菌,從2010年開始,循環水加氯系統多次出現氯氣泄漏現象(泄漏經常發生在緩沖罐液位計處、防爆裝置處以及水射器接頭處),而且系統管道經常發生斷裂,導致氯氣大量外泄,多次修理均無效,不僅嚴重危害崗位職工的人身安全,而且影響循環冷卻水的殺菌效果。
1.1原加氯系統流程
原加氯系統流程詳見圖1。
1.2原加氯系統存在的問題
1.2.1加氯管線材質老化
一合循環水加氯管線采用的是PVC管,焊縫較多,由于PVC材質極易老化,導致氯氣經常從焊縫處泄漏,或管道斷裂造成大量氯氣外泄,而且管道斷裂后不易處理,需用專業設備焊接。
1.2.2玻璃液位計處多次發生泄漏
液氯緩沖罐是碳鋼材質,內襯四氟乙烯已嚴重破壞,泄漏的氯氣與水反應生成次氯酸和酸性極強的鹽酸(Cl2+H2O→HClO+HCl),在HClO和HCl的共同作用下,緩沖罐液位計處受到嚴重腐蝕,多次發生泄漏而無法處理。
1.2.3系統中沒有流量計
一直以來,加氯系統沒有設置流量計,操作人員完全是憑經驗控制加氯,一般是通過一段時間后液氯瓶的質量變化來判斷加氯量,所以在剛剛加氯時沒有參考依據。
1.2.4水射器能力偏小
加氯系統中的水射器是自制的,加氯能力嚴重偏小,工作壓力為-0.001MPa,達不到要求的-0.005MPa,這樣,液氯量稍微加大就會造成防爆裝置活塞的跳動,加氯量非常大只能達到5kg/h,不能滿足夏季循環冷卻水需要的加氯量,而且容易造成液氯外泄。
1.2.5加氯系統無止逆閥
原加氯系統中未設計有止逆閥,這樣就容易出現水倒流的現象,易造成水進入緩沖罐,如不及時發現,水還會進入氯氣瓶,引起更大的事故。
1. 2. 6 夾具材質易腐蝕
原夾具采用的是碳鋼,由于液氯的腐蝕性極強,經常出現夾具生銹,使接頭處卡塞,引起密封不嚴而造成泄漏。
2 系統優化改造
2. 1 系統優化改造的內容
針對以上情況,考慮到進口設備價格較高而國產設備質量不過關,于是通過與生產部機械技術員合作,提出了加氯系統的優化改造方案,并于2012 年 6 月的大修進行了落實。具體改造內容如下:
① 保留原液氯緩沖罐,重新內襯四氟乙烯,在緩沖罐底部增加排污閥;
② 氯氣管道全部采用碳鋼材質并內襯四氟乙烯;
③ 系統中增加 Y 型過濾器、單向閥和轉子流量計;
④ 噴射器改為標準噴射器,并將夾具由碳鋼材質改為不銹鋼材質,且為活動接頭。改造后的加氯系統流程如圖 2。
2. 2 改造后加氯系統的主要特點
(1) 采用了帶有單向閥、流量計以及過濾器作為抽氯設備的附屬物件,可以杜絕氯水倒流到管路,從而防止系統設備腐蝕及管道積水,并在處理故障時有截止閥可以隨意切除。
(2) 采用標準噴射器抽氯氣,可使系統壓力達到 -0. 013 MPa,系統安全有了保障;采用標準噴射器后,一旦管閥漏氯,轉子流量計的轉子會突然下降,噴射器抽氯量下降,負壓的明顯變化,很容易被發現并及時加以處理;同時,改用標準噴射器后,加氯量可達到 20 kg/h,完全能夠滿足裝置夏季高負荷運行時循環冷卻水需要的加氯量。
(3) 增加轉子流量計后,有了流量數據作參考,操作工就可以對加氯量及時、準確地控制,避免了浪費和盲目操作,而且也不容易造成泄漏。
(4) 帶有活動接頭的不銹鋼快裝夾具精致、小巧,不易腐蝕、漏氯,不僅給操作人員帶來了方便,而且保障了操作人員的人身安全。
3 改造效果及下一步計劃
新的加氯系統在 2012 年 7 月投入使用,取得了明顯的效果,具體表現在以下方面:
(1) 改造后系統安全性、可靠性較好,設備故障較少,投用后半年內未發生液氯泄漏,即使管道和噴射器出現故障,也不會有氯氣大量漏出,保證了設備及人員的安全,同時設備可靠性的提高也大大延長了系統的運行周期,提高了殺滅和預防微生物的效果;
(2) 系統改造是自行設計、實施,改造費用主要是增設轉子流量計、單向閥、過濾器及管道內襯四氟乙烯,整套設備優化改造費用僅 3 萬元,而購買加氯量相同的進口產品需 5 萬元以上,因此改造投資省、見效快;
(3) 加氯系統操作簡單、維護量少,維護費用極低。
加氯系統優化改造后,氯氣泄漏現象基本杜絕,但目前噴射器后至水池管線老化斷裂,因公司費用問題暫時還沒有改造,下一步將逐步進行管線的更換,以使加氯系統真正做到零泄漏。
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