[摘要] 采用質(zhì)量流量計提高燃料氣計量準(zhǔn)確性,為加熱爐用能優(yōu)化提供計量依據(jù)。
洛陽分公司加熱爐燃料氣計量絕大多數(shù)采用
孔板流量計,即采用體積測量值法,根據(jù)化驗密度和體積流量值計算燃料氣耗量。燃料氣的密度波動大且不能實時在線采集,加上節(jié)流件磨損、腐蝕以及維修等因素,導(dǎo)致孔板測得的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不高,各裝置每月上報的燃料氣消耗數(shù)據(jù)與實際嚴(yán)重不符。本文試圖總結(jié)質(zhì)量流量計用于燃料氣計量中的一些經(jīng)驗做法,供石油化工同行參考。
1、質(zhì)量流量計的使用特性
1.1 質(zhì)量流量計由傳感器和信號處理器組成,流量傳感器是一種基于科里奧利力效應(yīng)的諧振式傳感器,可直接測量出流體的質(zhì)量。其硬件原理框圖如下:
1.2 科氏質(zhì)量流量計,利用流體流過振動的振動管時產(chǎn)生的科氏力,使振動管發(fā)生扭轉(zhuǎn),從而導(dǎo)致兩個傳感器的輸出信號之間存在相位差,通過測出相位差和信號頻率即可得到質(zhì)量流量。
1.3 測量氣體的性能要求。。寬量程比,更高的測量準(zhǔn)確度且長期穩(wěn)定,更寬的測量范圍,溫漂時漂非常低,體積小、重量輕,硬件簡單可靠,高復(fù)現(xiàn)性,能耗低,環(huán)境溫度影響近似于零。變送器硬件簡單,體積更小,可靠性更高,通用性好,用戶可以在過程控制應(yīng)用現(xiàn)場直接替換發(fā)生故障的變送器,而不用拆下傳感器一同標(biāo)定,這樣會極大地提高維修效率,節(jié)約成本。
2、用質(zhì)量流量計實現(xiàn)燃料氣計量
2011年檢修期間,我們在各加熱爐進(jìn)燃料氣主管線上安裝了13臺質(zhì)量流量計。由于長期不真實的“經(jīng)驗”數(shù)據(jù),加上計量認(rèn)知上的偏差,車間和相關(guān)部門懷疑、不認(rèn)可新上的質(zhì)量流量計數(shù)據(jù)。根據(jù)2011年11月11日至30日加熱爐燃料氣焓值差、燃料氣熱值和加熱爐熱效率計算每臺爐子燃料氣消耗的理論測算值,采用新上質(zhì)量流量計的測量值分別與理論測算值、孔板體積 測量值進(jìn)行對比。結(jié)果表明:三種測量方法在焦化、四聯(lián)合、蠟油加氫、航煤加氫和直柴加氫小用戶裝置上數(shù)值較接近,但在常壓、重整和芳烴大用戶裝置上偏差較大。為驗證質(zhì)量流量計的準(zhǔn)確性,我們開展了“燃料氣計量優(yōu)化專題”活動。
非常好,比對。對于差量較大的質(zhì)量流量計,計量管理中心牽頭,技術(shù)質(zhì)量處、生產(chǎn)調(diào)度處、機(jī)械動力處、質(zhì)檢中心和相關(guān)車間配合,經(jīng)兩周時間,對一聯(lián)合FT161、三聯(lián)合FT4001A、芳烴16FI400三臺燃料氣質(zhì)量流量計的各種參數(shù)采集、同時采樣化驗密度,并同步采集各個爐子孔板流量計的數(shù)據(jù),進(jìn)行對比分析。
結(jié)果表明:質(zhì)量流量計的顯示密度與化驗換算工況后的密度基本相符;而三臺質(zhì)量流量計的體積值與孔板流量計的體積量不相符,無法比對。
第二,調(diào)研。為進(jìn)一步查找原因,計量管理中心請廠家技術(shù)人員又對質(zhì)量流量計進(jìn)行了詳細(xì)檢測,未發(fā)現(xiàn)異常;在先后調(diào)查了解石家莊、金陵、齊魯、濟(jì)南等煉廠燃料氣計量的基礎(chǔ)上,分析認(rèn)為:質(zhì)量流計運行可靠、計量準(zhǔn)確;孔板流量計因使用年限較長,磨損嚴(yán)重,體積數(shù)據(jù)不準(zhǔn);燃料氣密度的變化帶來體積推算質(zhì)量時誤差大,非常終導(dǎo)致孔板流量計測量誤差大。
第三,外送檢定。為消除計量爭議,經(jīng)請示分公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,由計量管理中心、能源管理處和使用車間共同將質(zhì)量流量計外送至國家石油天然氣大流量計量站成都分站進(jìn)行第三方實流檢定。檢定結(jié)果表明:流量計誤差優(yōu)于1%,符合計量要求。
第四,職能部門相互協(xié)作。機(jī)械動力處做好加熱爐優(yōu)化,提高加熱爐效率;技術(shù)質(zhì)量處牽頭查找燃料氣中氮氣含量高原因,并通過與兄弟企業(yè)對比分析,如異常制定整改措施;開展裝置對標(biāo),燃料氣消耗納入計劃定額管理。
第五,及時跟蹤和處理。計量管理中心指派專人定期現(xiàn)場檢查新上質(zhì)量流量計,旬、月現(xiàn)場抄表跟蹤并會同工藝人員查找分析,發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系廠家處理。
通過上述工作,質(zhì)量流量計數(shù)據(jù)較真實地反映了各裝置燃料氣的使用情況,得到了裝置和相關(guān)部門的認(rèn)可,為裝置節(jié)能降耗和優(yōu)化操作提供了計量依據(jù)。
3 使用中存在的問題
3.1 流量計入口被堵。有一臺質(zhì)量流量計(管線管徑DN150、流量計通徑DN100)流量指示8.8 t/h,流量計入口壓力0.45 MPa,出口壓力0.1 MPa,而改走旁路時出、入口壓力均為0.43 MPa。隔離拆下該流量計,檢查發(fā)現(xiàn)流量計入口處被雜物堵塞;處理后重新安裝、進(jìn)行零點標(biāo)定,流量指示6.5 t/h,且流量波動平穩(wěn)。
3.2 燃料氣帶液。在冬季,質(zhì)量流量計出現(xiàn)指示數(shù)值大,與生產(chǎn)工況不符,平時用量為1.1 t/h,突然指示為1.8 t/h;關(guān)閉上下游閥門,進(jìn)行零點標(biāo)定,流量計報警提示:零點過大,無法進(jìn)行零點標(biāo)定;同時質(zhì)量流量計顯示的燃料氣密度也變大。
分析判斷在冬季由于氣溫低、沒有伴熱,燃料氣發(fā)生液化。
打開副線閥,關(guān)閉該流量計上下游閥,打開排污閥,排出大量液體后重新進(jìn)行零點標(biāo)定,未出現(xiàn)警報信息,恢復(fù)正常。
因此,對于含有水汽或雜質(zhì)的燃料氣,流量計應(yīng)裝在上方的管線上,旁路走下方,這樣可避免水汽冷凝或雜質(zhì)帶來的影響;同時加裝伴熱管線,定期排液。
3.3 零點不穩(wěn),標(biāo)定零點困難。流量計指示波動大,關(guān)閉上、下游閥,對流量計進(jìn)行零點標(biāo)定,流量計顯示報警:零點不穩(wěn)定,不能進(jìn)行零點標(biāo)定。
出現(xiàn)零點不穩(wěn)可能有兩方面的因素:一是介質(zhì)形成氣液混合體,狀態(tài)不穩(wěn),波動大;二是存在現(xiàn)場電磁干擾或機(jī)械振動。
現(xiàn)場反復(fù)關(guān)閉上、下游閥門,檢查零點,判斷介質(zhì)是否穩(wěn)定;檢查地線連接可靠與否,降低電磁干擾影響;再進(jìn)行零點標(biāo)定,恢復(fù)正常。
3.4 流量在零和滿量程間跳動。運行中,有一臺質(zhì)量流量計指示流量在零和滿量程間跳動,嚴(yán)重偏離生產(chǎn)實際。
出現(xiàn)流量跳動可能有兩方面的因素:一是介質(zhì)壓力、流量不穩(wěn),波動大;二是夾帶液體,形成氣液兩相。
檢查該表安裝情況,發(fā)現(xiàn)流量計口徑小,懷疑流速偏高。打開副線降低流量,結(jié)果流量指示穩(wěn)定;打開排污閥排放液體后,指示恢復(fù)正常。
3.5 傳感器的激勵線圈不啟動。有一臺質(zhì)量流量計安裝,通電調(diào)試完成后,投入運行時流量計無指示。
對
流量計的安裝形式、傳感器和變送器之間的接線、變送器的參數(shù)設(shè)置、電源逐一進(jìn)行檢查,均不存在問題。用手感覺傳感器有流量通過,但沒有啟動跡象。
用萬用表測量電源,示值為23.5 V。用干電池作為電源進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)傳感器的激勵線圈需要近30 V才能啟動,這樣找到了流量計不指示的原因。原來是給流量計供電的電源經(jīng)過DCS后電壓變低,致使傳感器的激勵線圈不能啟動。
解決方案是重新放專線給這臺質(zhì)量流量計供電;實施后,流
量計運行正常。
4 做好質(zhì)量流量計的正常維護(hù)
4.1 定期檢查流量計零點。確認(rèn)流量計零點示值小于零點穩(wěn)定度,記錄流量計零點、工作條件、環(huán)境條件參數(shù),同歷史記錄數(shù)據(jù)比較,確定流量計的零點長期穩(wěn)定性和潛在的影響因素;新投用的質(zhì)量流量計,一至三周內(nèi)每周檢查一次;以后每季度做一次。
4.2 檢查流量傳感器。流量計在現(xiàn)場使用,會受到腐蝕性氣體、潮濕或粉塵等腐蝕或損壞傳感器接線口處的密封、接線端子,造成流量計不能正常運行。
4.3 定期全面檢查。從傳感器的外觀、安裝牢固程度、工藝管線的振動、變速器和顯示儀的指示,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證流量計的計量特性。
4.4 定期檢定、校準(zhǔn)和比對,確認(rèn)質(zhì)量流量計的運行是否可靠。
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