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化工車間氮?dú)庀到y(tǒng)優(yōu)化方案探討

來源: 山東京博石油化工有限公司 作者:張成富、史會(huì)兵、侯新峰 發(fā)布日期:2020-05-26

 摘要:文章選取河南某公司車間的氮?dú)庀到y(tǒng)作為實(shí)際案例,對氮?dú)庀到y(tǒng)存在的問題進(jìn)行了分析,結(jié)合實(shí)際情況提出了具體的優(yōu)化方案,并分析實(shí)際取得的效果。

 
引言
       河南某公司氮?dú)庀到y(tǒng)的供給主要分為三部分,即空壓車間KDN-3000型空分裝置、A 化工廠KDN-5000空分裝置與KDN-10000型空分裝置。其中KDN-3000型空分裝置于2000年投入使用。該裝置依托于凈化空氣,通過低溫法制氮工藝實(shí)現(xiàn)氮?dú)獾纳a(chǎn),其生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3000m³/h,并配有液氮貯槽、中壓氮?dú)鈮嚎s機(jī)設(shè)施數(shù)臺以及其他輔助設(shè)施,其提供的氮?dú)鈮毫Φ燃壒灿袃煞N,即0.7MPa 與2.5MPa。
 
1 氮?dú)庀到y(tǒng)存在的問題分析
1.1 空壓車間存在的問題
       在正常的生產(chǎn)狀態(tài)下,中壓氮?dú)膺\(yùn)行模式依然有較大的節(jié)能空間;氮?dú)鈧溆孟到y(tǒng)的工藝亟待更新,難以發(fā)揮應(yīng)急保供作用;出裝置氮?dú)饬髁坑?jì)顯示的準(zhǔn)確度不夠,影響到計(jì)量結(jié)果,在生產(chǎn)實(shí)時(shí)調(diào)整中難以發(fā)揮作用;空分裝置入口渦街流量計(jì)表頭出現(xiàn)損壞情況以及顯示不準(zhǔn)確情況,影響到計(jì)量結(jié)果,需要按照周期要求進(jìn)行檢定。
 
1.2 外購A氮?dú)馇闆r
       A 氮?dú)鈮毫^高,車間難以對其實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),對于生產(chǎn)過程中的實(shí)時(shí)調(diào)整有著不利影響;在對外購A 氮?dú)獾挠?jì)量方面,供方與收方的流量計(jì)顯示數(shù)值存在較大差異,在貿(mào)易過程中會(huì)影響到結(jié)算結(jié)果。
 
1.3 氮?dú)庥脩舴矫媲闆r
       首先,對于同一氮?dú)庥脩舳裕鞴芫W(wǎng)上存在氮?dú)夥种?shù)條,這些分支間還涉及到跨線情況,有的氮?dú)夥种]有設(shè)置流量計(jì),存在諸多計(jì)量盲區(qū),從而導(dǎo)致裝置界區(qū)的管線流程趨于混亂。比如煉油系統(tǒng)a 裝置的氮?dú)夤芤还灿?條,但有兩條管道間連接了跨線。具體如圖1所示。
跨線連接圖
       其次,系統(tǒng)中氮?dú)饬髁坑?jì)并沒有遵循合理性原則進(jìn)行安裝,與裝置界區(qū)位置上存在一定偏差,還有的氮?dú)饬髁科鬟設(shè)置了分支管線,從而導(dǎo)致氮?dú)庥?jì)量的準(zhǔn)確性受到影響,與計(jì)量器具的管理要求相違背。
       再者,在氮?dú)夤芫W(wǎng)上,有的用戶增加管線分支,對工藝流程進(jìn)行變更時(shí),并沒有遵守公司的氮?dú)夤⿷?yīng)管理的相關(guān)制度,且沒有進(jìn)行審批,從而導(dǎo)致計(jì)量的準(zhǔn)確性受到影響。考慮到氮?dú)夤芫介質(zhì)的安全性較高,并且壓力等級偏低,因此有的用戶對氮?dú)夤芫或氮?dú)饬鞒踢M(jìn)行私自調(diào)整,從而導(dǎo)致氮?dú)夤芾沓霈F(xiàn)盲區(qū),對氮?dú)夤芫W(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性與可靠性構(gòu)成了威脅,難以保障計(jì)量的準(zhǔn)確性,同時(shí)也不利于節(jié)能優(yōu)化與調(diào)整。
       此外,有的裝置或者設(shè)備氮?dú)夤芫處于停運(yùn)狀態(tài),但公司并沒有采取隔離措施,例如加裝盲板,從而導(dǎo)致氮?dú)庥行孤讹L(fēng)險(xiǎn),情況嚴(yán)重時(shí)還可能出現(xiàn)氮?dú)庵舷⑹鹿剩o相關(guān)人員的生命安全構(gòu)成威脅。
       非常后,氣油車間布置的裝置非常復(fù)雜,氮?dú)馐褂命c(diǎn)不夠集中,分布于公司部分廠區(qū)內(nèi),從而難以全方位覆蓋計(jì)量器具,出現(xiàn)了很多氮?dú)庥?jì)量盲點(diǎn)。
 
2 氮?dú)庀到y(tǒng)優(yōu)化方案分析
2.1 車間內(nèi)部優(yōu)化
       首先,公司根據(jù)中壓氮?dú)膺\(yùn)行模式取得實(shí)際效果,將中壓液氮貯槽投入到生產(chǎn)中,并停止了氮壓機(jī)的運(yùn)行,從而提高了節(jié)能效果,創(chuàng)造了比較理想的效益。空壓車間空分站中壓氮?dú)獾挠猛驹谟诟餮b置的氣密。在生產(chǎn)過程中,化纖與煉油生產(chǎn)裝置并不會(huì)使用大量中壓氮?dú)猓鋵χ袎旱獨(dú)獾氖褂脙H限于管線壓力的維持。在傳統(tǒng)生產(chǎn)模式下,中壓氮?dú)饩醋杂诘獕簷C(jī),中壓液氮貯槽的作用僅僅是為了應(yīng)急,即針對緊急事件補(bǔ)充需求量增加的中壓氮?dú)狻V袎阂旱A槽能夠儲備約20m3 的液氮,壓力等級約為2.5MPa。根據(jù)調(diào)查與研究,公司針對現(xiàn)有情況采取了增效措施。具體操作為:停止運(yùn)行氮壓機(jī),在正常運(yùn)行狀態(tài)下,利用中壓液氮貯槽進(jìn)行增壓,從而使中壓管網(wǎng)壓力得以維持。基于此模式運(yùn)行為期一年后,實(shí)踐結(jié)果表明該模式在安全性、可靠性以及操作性方面都具有突出優(yōu)勢,能夠提高氮?dú)夤⿷?yīng)的穩(wěn)定性,并且每小時(shí)耗電量縮減了250kW,循環(huán)水節(jié)約量達(dá)到25t,在系統(tǒng)運(yùn)行過程中的故障問題也得以減少,為運(yùn)行與維護(hù)成本控制提供了有力支持,非常終實(shí)現(xiàn)了節(jié)能創(chuàng)效目標(biāo)。
 
       其次,針對氮?dú)鈧溆孟到y(tǒng)工藝?yán)匣瘑栴},公司也對低壓液氮汽化池進(jìn)行了優(yōu)化。具體來講,空分站低壓液氮汽化池閥門在以往均屬于手動(dòng)操作,并且遠(yuǎn)離操作室,汽化池汽化效率不高,熱損失較大,對備用熱源需求較大。針對氮?dú)膺\(yùn)行的優(yōu)化,2017年車間對低壓液氮汽化池進(jìn)行了改造,選擇立式封閉汽浴式汽化池代替敞開式水浴汽化池,并增設(shè)了蒸汽與氮?dú)庹{(diào)節(jié)閥,利用PLC 控制技術(shù),建立了空分站控制系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)在遠(yuǎn)距離對液氮汽化池的控制,在生產(chǎn)過程中體現(xiàn)出較強(qiáng)的靈活性。與此同時(shí),在蒸汽消耗量的控制方面,車間在完成改造后也實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,不再使用新鮮水。
 
2.2 外購A氮?dú)獾膬?yōu)化
       根據(jù)A 氮?dú)鈮毫^高,難以實(shí)現(xiàn)對A 氮?dú)獾淖詣?dòng)調(diào)節(jié)問題,車間于2017年檢修停工期間,將氮?dú)庹{(diào)節(jié)閥增設(shè)在A 公司氮?dú)獠⒕W(wǎng)閥F909位置,并利用儀表線向空分站操作室引入了信號,從而幫助空分站PLC 控制系統(tǒng)對該閥進(jìn)行了調(diào)整,非常終實(shí)現(xiàn)了對外購A 氮?dú)饬康倪h(yuǎn)程控制目標(biāo)。
 
       與此同時(shí),針對氮?dú)庥脩粲昧繂栴},車間對公司氮?dú)饬鞒踢M(jìn)行了調(diào)整,利用對A 氮?dú)獠⒕W(wǎng)調(diào)節(jié)閥的遠(yuǎn)程控制,使空分站KDN-3000空分裝置運(yùn)行趨于滿負(fù)荷狀態(tài),從而使外購A 氮?dú)饬康玫娇s減。根據(jù)氮?dú)鈨?yōu)化調(diào)整方案,A 化工廠向公司進(jìn)行氮?dú)夤┙o的途徑主要為F903向加氫、聚丙烯與260萬柴油加氫等。車間將F904/F905/F906三個(gè)閥門連接到煉油區(qū)域的氮?dú)夤芫W(wǎng),將F909連接到化纖區(qū)域。考慮到A 氮?dú)鈮毫?.72MPa,而空分站氮?dú)鈮毫?.65MPa,煉油區(qū)域無法獲取氮?dú)狻R虼塑囬g將F305啟動(dòng),連通煉油區(qū)域與化纖區(qū)域的氮?dú)夤芫W(wǎng),并將F904與F905閥門關(guān)閉,從而使A 氮?dú)饬康靡詼p少,在保證各裝置用氮狀態(tài)正常的前提下,空分站KDN-3000空分裝置的運(yùn)行狀態(tài)也趨于滿負(fù)荷。實(shí)踐表明,在完成系統(tǒng)改造后,公司外購氮?dú)饬繉⑸倭私?000m3/h,空分平均氮?dú)夤⿷?yīng)量增加了近1300m3/h,全年節(jié)約成本超過1000萬元。
 
       此外,在解決外購A 氮?dú)夤┦諆煞搅髁坑?jì)顯示數(shù)值偏差問題時(shí),公司在2017年檢修中要求A 公司對流量計(jì)進(jìn)行檢定并出具報(bào)告。該項(xiàng)事宜涉及到貿(mào)易結(jié)算,而收方流量計(jì)沒有出廠檢定,計(jì)量中心于2018年拆除了未檢定的流量計(jì)并進(jìn)行檢定,完成檢定后繼續(xù)投入使用,運(yùn)行狀態(tài)恢復(fù)正常。在檢定雙方流量計(jì)時(shí),收方流量計(jì)標(biāo)定數(shù)值與車間設(shè)置的流量計(jì)數(shù)值相差約3%。供方流量計(jì)標(biāo)定顯示誤差則超過10%,因此在貿(mào)易結(jié)算中選擇參考收方流量計(jì)數(shù)值。
3 結(jié)語
       通過對氮?dú)庀到y(tǒng)的優(yōu)化與改造,在實(shí)踐中多方面的都得到了改善與提升,節(jié)能創(chuàng)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),具體涉及到以下幾方面:
       非常好,氮?dú)膺\(yùn)行模式優(yōu)化使得耗電量節(jié)約了250kW/h,循環(huán)水節(jié)約量達(dá)到25t,蒸汽節(jié)約量為2.5t,總計(jì)節(jié)約近460萬元;
       第二,對氮?dú)饨?jīng)濟(jì)核算以及優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)生影響的流量計(jì)均進(jìn)行了處理,運(yùn)行狀態(tài)恢復(fù)正常,在數(shù)據(jù)層面上能夠提供可靠支持;
       第三,公司與A 公司的貿(mào)易結(jié)算達(dá)成一致意見;第四,基于氮?dú)庀到y(tǒng)的改造,每年氮?dú)馔赓徺M(fèi)用節(jié)約超過1000萬元。

 

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